ZIRAMO AY. Utajärven klapiyrittäjyysverkoston kehittämishankkeen ensimmäinen klapien koekuivaus. Martti Puumalainen



Samankaltaiset tiedostot
Hakkeen ja klapien asfalttikenttäkuivaus. Kestävä metsäenergia hanke Tuomas Hakonen

Kuivausprosessin optimointi pellettituotannossa

Futura kuivaimen edut takaavat patentoidut tekniset ratkaisut

Metsäenergian mahdollisuuudet Hake, pelletti, pilke

Lähtökohta. Testi. Kuva 1. C20/25 Testikappale jossa Xypex Concentrate sively

Viljan kuivauksen kokemuksia PARI polttoöljyjen lisäaineen kanssa. PARI polttoöljyjen lisäaineen käyttökokemus ohran kuivauksessa

VAUNUKUIVURIT K-SARJA M K

Jenz HEM 820 DL runkopuun terminaalihaketuksessa

- VACU-TRAILER

Helsinki Tampere

A.I.V.-HAPONSEKOITIN. malli D

PALAX KLAPIKONEMALLISTO

Senfit online-kosteusanturin soveltuvuus energiaraaka-aineen mittaukseen

MATEMATIIKAN KOE. AMMATIKKA top asteen ammatillisen koulutuksen kaikkien alojen yhteinen matematiikka kilpailu. Oppilaitos:.

Helsinki Tampere

Kirjoittaja: tutkija Jyrki Kouki, TTS tutkimus

K-SARJAN VAUNUKUIVURIT

KOSTEUSKARTOITUS. Korsontie Vantaa 1/6. Työnumero: Scan-Clean Oy Y-tunnus: h päivytys puh:

Energiapuun kosteuden määrittäminen metsäkuljetuksen yhteydessä

LOPPUMITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnumero:

Kuva 1. öljypolttimella varustetun Jaakko-lavakuivurin lämmityslaite, puheilla ja putki, joka ohjaa savukaasut uunia sytytettäessä säkkilavan ohi.

Yleistä VÄLIRAPORTTI 13 I

MAAKAUHAT LUMIKAUHAT

33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet

Maakauhat. Lumikauhat

Metsästä energiaa. Kestävän kehityksen kuntatilaisuus. Sivu 1

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS SÄKKIESA-VILJANKUIVURI

Fysikaaliset ja mekaaniset menetelmät kiinteille biopolttoaineille

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

Varavoima maatiloilla

Energiapuun puristuskuivaus

PUULÄMMITTÄJÄN TIETOLAARI KULLAA

VAKOLA Koetusselostus 267 VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS AITO-VILJANKUIVURI

Älykästä tehokkuutta ammattilaiselle

KOSTEUSKARTOITUS. Ruusuvuoren koulu Kisatie Vantaa 1/5. Työnumero: Scan-Clean Oy Y-tunnus:

MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS

Kalevi Pietikäinen Tätä tutkimusta on tukenut Eino ja Marjatta Kollinsäätiö

VELCO APT-ALAPOHJAN TUULETUSLAITTEISTON VAIKUTUS ALAPOHJAN KOSTEUSTEKNISEEN TOIMIVUUTEEN, ILPOISTEN KOULU, TURKU (LÄMPÖTILAT JA SUHT

Martti Heikkinen. Havupuuhake pengertäytteenä. Tielaitos. Käyttökokeilun seurantatulokset. Oulu Geokeskus Oulun kehitysyksikkä L'I]

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS

Uuden kauden kuivuri. Biotaloudesta menestystä maaseudun yrityksille -teemapäivä. Loimaa Suomen maatalousmuseo Sarka.

Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti

ENSIRAPORTTI. Työ A Jönsäksentie 4, Vantaa Raportointi pvm: A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus:

Viljankuivaus ja siihen liittyvät energianäkökulmat

Hakkeen asfalttikenttäkuivaus & Rangan kuivuminen tienvarressa ja terminaalissa

RAPORTTI TOMMILANKATU 24, TURKU TUOMAS KONSALA A-KIINTEISTÖCONTROL OY MARKULANTIE TURKU

PK30. Hydrauliset kippivaunut

Multimedia puhalluslaitteet Ammattikäyttöön tarkoitetut soodapuhalluslaitteet. Tehoa ja taloudellisuutta.

WintEVE Sähköauton talvitestit

Kalle Kärhä, Metsäteho Oy Arto Mutikainen, TTS tutkimus Antti Hautala, Helsingin yliopisto / Metsäteho Oy

Tehokas ja ergonominen painepesuri PowerGrip -paineensäädöllä, 140 barin paineella, teleskooppikahvalla ja letkukelalla

WVM -adsorptiokuiv aimet paineilmalle

Puukaasutekniikka energiantuotannossa

Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin

KORIKUL JETIN - ASTIAN PESU KONEET

Yli-Hannuksela Jussi. Koivupilkkeen säkkeihin valmistamisen kannattavuus luonnonkuivauksella

Pelletöinti ja pelletin uudet raaka-aineet Valtimo

Kartoittaja: Kai Kekki p Tarkastusraportti

Tutkimusraportti Työnumero:

DI Oulun Yliopisto Prosessitekniikka Lehtori Kokkolan Teknillinen oppilaitos Saudi Iron and Steel Co Saudi-Arabia

PUUTA-hanke. Yrittäjätapaaminen ULLA LEHTINEN

Broilerintuotannon energiankulutus ja energian säästömahdollisuudet. Energiatehokkuuspäivä Hämeenlinna Mari Rajaniemi

Kalevi Pietikäinen Tätä tutkimusta on tukenut Eino ja Marjatta Kollin säätiö

Pata, kaasu, epäsuora lämmitys

Lämpöpuiset kylpytynnyrit. Käyttöohjeet Mallit AMH 170TW, AMH 200TW, AMH 170TW+ ja AMH 200TW+

RUUVIKULJETIN. Laatua, vahvuutta, tehokkuutta. Ruuvit ja Kuljettimet sadollesi

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.

Luku 7. Verkkoalgoritmit. 7.1 Määritelmiä

Kirami Oy Vapaa-ajan elämyksiä

Polttopuun kuivaus Uimaharjun lämpölaitoksen yhteydessä

Lämpölaitostekniikkaa. Nurmes Esa Kinnunen Biomas-hanke

Polttopuun luonnonkuivaus, keinokuivaus ja laadun hallinta

VKL TEKNINEN OHJE KYTKENNÄT. Nestekiertoisen jälkilämmityspatterin kytkennät VALLOX-ilmanvaihtokoneisiin:

Energiansäästö viljankuivauksessa

Kuivausrummut T-sarja

Energiatehokas ja kotimaista polttoainetta käyttävä kuivuri Jouni Virtaniemi Antti-Teollisuus Oy

Ilmalämpöpumpun Panasonic CS-E9JKEW-3 + CU-E9JKE-3 toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin

PETIKONTIE VANTAA PUH: MATERIAALINKÄSITTELYN PIKKUJÄTTILÄINEN.

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie VANTAA FINLAND

TOTEUTUSKUVAUS EEMONTTI - REMONTISTA

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448

Ammattimatematiikan tuki

Rakenna oma puukuivuri

Energiapuun mittaus. Antti Alhola MHY Päijät-Häme

Kosteuskartoitusraportti

Tutkimusraportti Työnumero:

EnergiaRäätäli Suunnittelustartti:

Taitaja 2011 finaalitehtävät Metsäkoneenkäyttö

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26

VAK OLA Puhelin Helsinki Routatieas Pitäjänmäki

Joni Heikkilä WINTEVE SÄHKÖAUTON TALVITESTIT

Tulevaisuuden kuivausmenetelmät

PAALINKÄSITTELY. Ammattilaisen valinta

Antilta odotettu UUTUUS

RaMeC UUTISET nro 1/2013

Kosteusmittausraportti

PURUIMURI 5000 lasi- ja kivivillapuhallin

SÄHKÖLÄMMITTIMET PEHMEÄÄ LÄMPÖÄ KOTIIN

HAJUHAITTASELVITYS JA MERKKIAINEKOKEET , REKOLANMÄEN KOULU, KEITTIÖ VALTIMOTIE 4, VANTAA

Transkriptio:

ZIRAMO AY Utajärven klapiyrittäjyysverkoston kehittämishankkeen ensimmäinen klapien koekuivaus Martti Puumalainen Utajärven klapiyrittäjyysverkoston kehittämishanke UTAJÄRVI 2006

TIIVISTELMÄ 2 Tutkimuksessa selvitetään koekuivauksin Utajärven Yrityspuistossa sijaitsevan alipainekuivurin soveltuvuutta klapien kuivaukseen. Hankkeen tavoitteena on perustaa Mustikkakankaan teollisuusalueelle klapikeskittymä, klapikeskittymän raaka-aine kuivataan alipainekuivurissa. Tavoitteena on selvittää Mustikkakankaan teollisuusalueella sijaitsevan alipainekuivurin soveltuvuus klapien koneelliseen kuivaukseen. Utajärven Yrityspuistolle tehtävät koekuivaukset tekee ostopalveluna Ziramo Ay. Kuivaamolla suoritetaan kaksi koekuivausta, kussakin kaksi kuivauserää. Toinen koekuivaus tehdään jäätyneestä puusta talvella ja toinen sulasta puusta kesällä. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää koekuivattujen klapien kosteusprosentti ja kuivauksen energiakustannukset. Tässä tutkimusraportissa selvitetään ensimmäisen koekuivauksen tuloksia. Ensimmäinen koekuivaus tehtiin 30.10. 2.11.2006.

SISÄLTÖ 3 TIIVISTELMÄ 2 1 JOHDANTO 4 1.1 Koekuivauksen tavoite, rajaus ja aikataulu 4 1.2 Työssä käytetyt menetelmät 4 1.3 Kuivauksessa käytetyt välineet 4 2 KOEKUIVAUKSEN TOTEUTUS 6 2.1 Koekuivauksessa käytetyn koivun tie klapiksi 6 2.2 Kuivausjärjestelyt 6 2.3 Kuivaus 8 2.4 Kuivauksen lopetus 10 3 KOEKUIVAUKSEN ENERGIAKULUTUS 13 4 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 14

1 JOHDANTO 4 1.1 Koekuivauksen tavoite, rajaus ja aikataulu Työssä keskityttiin selvittämään koekuivauksella klapien kuivumista koneellisessa alipainekuivauksessa ja siitä aiheutuvia kustannuksia. Tässä työssä ei erikseen selvitetty kuivaukseen liittyvää klapiyrittäjyys verkoston eri osa-alueiden kustannuksia (puun hankinta, kuljetus, klapien valmistus kuivausta varten, kuivauksen jälkeiset pakkaus- tai markkinointikustannukset). 1.2 Työssä käytetyt menetelmät Koekuivaus tehtiin toimintatutkimuksena, jossa kerättiin systemaattisesti talteen koekuivauksen analyysia varten tarvittava tieto ennen kuivausta, kuivauksen aikana ja kuivauksen jälkeen. 1.3 Kuivauksessa käytetyt välineet Alipainekuivuri Malli: Nurvac 35180. Kuivauskammio on sylinterin muotoinen Säiliön pituus: kokonaispituus 20,5m, sisäpituus 18,5m Säiliön leveys: kokonaisleveys n. 4,7m, sisähalkaisija 3,5m Paino: n. 40 000kg Työpaine: 0,1-1 bar (abs) Työlämpötila: 10 - + 110 o C (tulevan veden lämpötilasuositus + 115 o C) Puhaltimet: 7 kpl AXTEKO f 1500mm A1- aksiaalisiipiä, jotka pyörivät ohjelman mukaisesti suuntaa vaihtaen Puhallinmoottorit: 7 kpl ABB Strömberg 7,5kW, moottorit sijoitettu vaipan ulkopuolelle Patterit: 7 kpl + 2 kpl ½ puoliteho, yleisteho n. 500 kw Lauhdutin: 300 kw kesäolosuhteissa Alipainepumppu: vesirengastyyppinen, 2,2 kw

Kuvista 1 ja 2 selviää alipainekuivaamon rakenne. 5 Kuva 1. Nurvac 35180 alipainekuivurin kaaviokuva sivusta. Kuva 2. Nurvac 35180 alipainekuivurin kaaviokuva päädystä. Kosteusmittarit: Valutec Waltteri Gann Hydromette HT851. Häkkien väleissä olleiden koekappaleiden kosteutta seurattiin tällä etämittarilla kuivauksen aikana. Gann TKMU-6 etämittauksen avulla. Vaaka: EKS talousvaaka, max. 2000g, d = 1g

2 KOEKUIVAUKSEN TOTEUTUS 6 Utajärven Yrityspuisto Oy teettää koekuivauksen ostopalveluna Ziramo Ay:llä. Klapien koekuivaus pyritään tekemään ns. teollisena suorituksena, jotta valmistuskustannukset olisivat hyvin todenmukaisia ja todennettavissa. Tavoitteena on hyödyntää koekuivauksen tuloksia seuraaviin koekuivauksiin. Kuivauksen tarvitsema lämpö tuotettiin alipainekuivaamon viereisellä hakkeella toimivalla lämpökeskuksella. 2.1 Koekuivauksessa käytetyn koivun tie klapiksi Ensimmäisessä koekuivauksessa käytettiin keski-iältään 50 vuotta vanhaa, rehevällä, ojitetulla korvella kasvanutta koivua. Puut kaadettiin monitoimikoneella viikolla 41, lämpötila vaihteli 5 o C ja +13 o C välillä. Puut kuljetettiin täysperävaunulla metsästä 20.10.2006. Koivut tehtiin klapeiksi 23. 30.10.2006 välillä. Lämpötila oli n. 8 o C, perjantaina 27.10 oli kova lumimyräkkä. Klapit tehtiin koekuivausta varten tehtyihin metalliverkkohäkkeihin, osa suoraan klapikoneen kuljettimella ja osa häkeistä täytettiin pyöräkuormaajan kauhalla. Klapien tekemiseen meni aikaa 25,5 tuntia, osa ajasta kului koivujen seassa olleiden haapojen ja raitojen poistoon. 2.2 Kuivausjärjestelyt Koekuivausta varten valmistetuissa kuivaushäkeissä päädyttiin leveimpään malliin, joka kuivaamoon mahtuu. Alkuvaiheessa oli epäilys kuivuvatko klapit näin leveän kuorman keskeltä. Koekuivaushäkit valmistettiin väestönsuojaverkosta. Verkon ainevahvuus on 3,5mm, silmäkoko 45mm ja verkon korkeus 2000mm. Häkin koko on 1900x2000x2000. Häkin korkeus on kuivaamoon liian matala, koska sopivan korkuista verkkoa ei ollut saatavilla. Lava, johon verkkohäkki kiinnitettiin, on koottu useammasta eurolavasta ja ne kiinnitettiin yhteen 19x100 laudoilla 30cm välein. Jotta lavasta tulisi tarpeeksi luja, naulattiin toinen laudoitus vielä ristikkäin. Verkko kiinnitettiin lavaan 75mm nauloilla.

7 Osa häkeistä täytettiin suoraan klapikoneen kuljettimella ja osa pyöräkuormaajan kauhalla. Klapikuljettimella täytetyt häkit säilyttivät paremmin alkuperäisen muotonsa. Ensimäistä häkkiä täytettäessä huomattiin pian, että halot pullistivat häkin seiniä pyöreäksi. Vika korjattiin laittamalla häkin puoliväliin molemmin puolin verkkoa kiertämään 19x100vs laudat kiinteästi ja kiristämällä ne häkin sisältä ristikkäin 3mm galvanoidulla rautalangalla. Häkit säilyttivät tämän jälkeen muotonsa huomattavasti paremmin. Kuivaamon vaunujen pohjaraudat ovat kuivaushäkkien lavoille liian harvassa. Asia korjattiin latomalla pohjarautojen päälle 50x100 lankuista uusi pohja. Sen päälle jättilavat asettuivat hyvin, tosin se lisäsi kuorman kokonaiskorkeutta 50mm. Täydet koekuivaushäkit siirrettiin trukkipiikeillä varustetulla pyöräkuormaajalla kuivaushalliin, suoraan kiskoilla oleviin kuivaamovaunuihin. Häkkien siirto sujui nopeasti, lavat kestivät hyvin siirron. Kuivaushäkit saatiin vaunuissa kohtuullisen hyvin kiinni toisiinsa pyöräkuormaajan sivusiirron avulla. Joidenkin häkkien väliin jäi rakoja n.20 70mm. Välit tiivistettiin haloilla ja asennettiin suojaverkot, jotta mahdollisesti kuormasta irtoavat eivät klapit särkisi puhaltimen siipiä. Samalla häkkien väleihin, kuorman keskivaiheille, asetettiin 6 kpl kosteudenmittausantureilla varustettuja klapeja. Koska kuorma oli liian matala, laitettiin kuorman päälle 54 kpl 37 litran verkkosäkkejä, joissa oli 33cm pitkiä klapeja. Kuorman päälle klapien sekaan laitettiin vielä 8 kpl puita, jotka merkittiin ja punnittiin. Kuorma sijoittui kuivauskammioon hyvin, sivuille ei jäänyt välejä ja korkeus näytti sopivalta. Vaunuissa olleet seitsemän kuivaushäkkiä merkittiin sijainnin mukaan aakkosjärjestyksessä, häkkien hallinpuoli oli 1 ja seinänpuoli 2. Lähtökosteudet mitattiin Gannin kosteusmittarilla. Todellista kosteutta ko. mittarilla ei voi tuoreesta puusta mitata, koska se on tarkoitettu n. 7-30% kosteuksille ja tuoreen puun kosteus on huomattavasti korkeampi. Klapien lähtökosteus oli ka. 54,16%. Todellisen kosteuden arveltiin olevan 70-80%.

2.3 Kuivaus 8 Kuivaus käynnistyi 30.10.2006 klo 15.58. Käynnistys sujui normaalisti ja ovien tiivistys toimi hyvin. Kammoin alipaineen haluttiin saavuttavan 500mb viidessä tunnissa. Kammion yläosassa oleva painin, joka estää yläpuolisen vapaan ilmavirtauksen, kytkettiin kuivauksen alkuvaiheessa pois päältä, ettei se painaisi häkkejä kasaan. Alkulämmitysvaihe, aika 5h Paine laski annetun ohjeen mukaan 500mb jo kahdessa tunnissa, kammion lämpötila oli jakson lopussa 68 o C, vettä poistui 386 litraa. Poistuva vesi oli osittain sulamisvettä jäisistä puista. Kuivausvaihe 1, aika 12 h Kokonaiskuivausaika 17 h. Kammoin alipaine 500mb-300mb, lämpötilaohje 65 o C, Gann-mittareiden keskiarvo 57,33%. Kuivausjakson puolessa välissä huomattiin kammion lämpötilan nousseen liian korkealle, 15 o C yli annetun ohjeen. Vika oli lämmönsäätöventtiilissä. Venttiili toimi automaattiajolla epätarkasti. Lämpö laskettiin käsiajolla 80 o C ja päätettiin pitää sillä tasolla toistaiseksi. Vettä lähti ensimmäisen kuivausjakson aikana 1759 litraa. Vettä on lähtenyt koko kuivausaikana 2145 litraa. Vikahälytys jakson aikana, ovenrajavika, oli aiheeton. Kuivausvaihe 2, aika 12h Kokonaiskuivausaika 29 h. Kammoin alipaine 300-280mb, lämpöohje 80 o C, Gann -mittareiden keskiarvo 48 %. Jakso eteni annetun ohjeen mukaan. Vettä lähti toisen kuivausjakson aikana 1045 litraa. Vettä on lähtenyt koko kuivausaikana 3190 litraa. Kuivausvaihe 3, aika 12h Kokonaiskuivausaika 41 h. Kammoin alipaine 280-250mb, lämpöohje 80 o C, Gann -mittareiden keskiarvo 48,83 %. Jakso eteni annetun ohjeen mukaan. Ainoastaan lämpötila nousi välillä annetun ohjeen yläpuolelle, johtuen lämmönsäätöventtiilin ongelmista. Vettä lähti kolmannen kuivausjakson aikana 1925 litraa. Vettä on lähtenyt koko kuivausaikana 5115 litraa.

9 Kuivausvaihe 4, aika 7h Kokonaiskuivausaika 48h. Kammoin alipaine 250-210mb, lämpöohje 80 o C, Gann -mittareiden keskiarvo 31,33%. Kuivausjakson aikana lämpötila nousi 82 o C, välillä jopa 84 o C. Vettä lähti neljännen kuivausjakson aikana 990 litraa. Vettä on lähtenyt koko kuivausaikana 6105 litraa. Kuva 3. Kaaviokuvasta näkyy selvästi kolmitieventtiilin automatiikan häiriö. Puolivälissä kaavaa on siirrytty venttiilin käsiajolle. Kuivausvaihe 5, aika 14h (jatkoaika alkuperäiseen suunnitelmaan) Kokonaiskuivausaika 62 h. Kammoin alipaine 210-190mb, lämpöohje 82 o C, Gann-mittareiden keskiarvo 22,15%. Jakso eteni annetun ohjeen mukaan. Vettä lähti vielä 990 litraa. Vettä on lähtenyt koko kuivausaikana 7095 litraa. Koekuivauksen päätyttyä Gannmittareiden kosteusantureiden keskiarvo oli 9,41%.

2.4 Kuivauksen lopetus 10 Kuivaus päättyi 3.11 klo 05.00. Seuraavassa on koekuivauksen päätyttyä tehdyt silmämääräiset havainnot kuivaushäkeistä, klapien koekappaleitten kosteudet ja painot. Koekappaleet oli sijoitettu häkkien päälle ja keskelle sekä häkkien väleihin. Häkki A Kuorma laskeutunut n 30 senttiä Väli vähän auennut keskivaiheilta Kosteusprosentit välissä 14,6 / 16,3 Kosteusprosentit keskeltä 14,6 / 9,2 / 8,3 / 16,3 / 29,6 / 24,9 / 6,2 / 23,4 / 21,8 Kosteusprosentit pinnasta 6,8 / 8,5 / 7,5 / 6,7 Pinnalta hyvin kuiva, keskeltä isojakin vaihteluja mitattavan kappaleen koosta riippuen. Ilmavirta oli kulkenut häkin päältä ja enemmän vasemmalta reunalta. Häkki B Kuorma laskeutunut n. 10-20 senttiä Häkkien väli ok Kosteusprosentit välissä 6,8 / 7,4 / 7,8 Kosteusprosentit keskeltä 26,3 / 24 / 11,7 / 26,0 / 38,0 / 47 Kosteusprosentit pinnasta 8,3 / 9,7 / 9,1 / 8,1 Pinnalta hyvin kuiva, keskellä korkeampia kosteuksia Ilmavirta oli kulkenut häkin päältä paremmin. Häkki C Kuorma laskeutunut 20-40 senttiä Häkkien väli harvahko Kosteusprosentit välissä 9,7 / 23,8 / 11,8 / 32,0 / 31,0 / 39,0 / 7,8 / 36,6 Kosteusprosentit keskeltä 21,2 / 25,5 / 20,1 / 28,5 / 8,9 / 26,6 Kosteusprosentit 6,6 / 7,2 / 6,9 Pinnalta hyvin kuiva, keskellä korkeampia kosteuksia Ilmavirta oli kulkenut häkin päältä paremmin.

11 Häkki D Kuorma laskeutunut 10-25 senttiä Häkkien väli harvahko Keskellä häkkiä harvempi paikka Kosteusprosentit välissä 13,7 / 9,9 / 13,1 Kosteusprosentit keskellä 27,5 / 15,0 / 20,7 / 32,2 / 26,7 / 16,6 / 13,2 20,2 / 17,6 / 26,1 / 30,9 Kosteusprosentit pinnasta 7,6 / 6,2 Pinnalta hyvin kuiva ja keskeltäkin tyydyttävä, koska ilmavirta oli kulkenut häkin läpi ja myös päältä kuorman laskeuman vuoksi. Häkki E Kuorma laskeutunut vain vähän Häkkien väli harvahko Keskellä häkkiä harvempi paikka Kosteusprosentit välissä 12,4 / 13,6 / 11,1 Kosteusprosentit keskellä 18,0 / 21,4 / 24,6 / 22,6 / 23,8 / 18,7 /26,4 / 45,0 / 19,8 Kosteusprosentit päällä 9,4 / 8,2 Pinnalta hyvin kuiva ja keskeltäkin tyydyttävä Häkki F Kuorma laskeutunut vain vähän Häkkien väli ok Keskellä häkkiä harvempi paikka Kosteusprosentit välissä 11,9 / 13,8 / 14,2 Kosteusprosentit keskellä 10,3 / 7,9 / 23,0 / 21,0 / 25,5 / 16,8 / 23,2 / 28,1 / 22,0 / 17,0 Kosteusprosentit pinnasta 10,3 / 7,9 Pinnalta hyvin kuiva ja keskeltäkin tyydyttävä.

12 Häkki G Kuorma laskeutunut hyvin vähän Häkkien väli ok Keskellä harvempi paikka Kosteusprosentit välissä 7,8 / 9,7 / 8,6 Kosteusprosentit keskellä 8,2 / 12,1 / 6,3 / 26,2 / 11,3 / 7,6 Kosteusprosentit pinnasta 9,3 / 7,3 / 7,5 Päädyssä ollut häkki oli kuivanut selvästi paremmin. Koeklapien punnitseminen Jokaiseen häkkiin sijoitettiin ennen kuivausta yksi merkitty ja punnittu klapi. Klapit punnittiin myös kuivauksen jälkeen. Punnitut kappaleet olivat sijoitettu häkkien yläosaan, n. 30-50cm syvyyteen. Häkki Paino ennen Paino jälkeen Paino pudonnut g / % Häkki 1 996 g 604 g 392 g / 39 % Häkki 2 1069 g 962 g 107 g / 10 % Häkki 3 784 g 564 g 220 g / 28 % Häkki 4 1639 g 1099 g 540 g / 33 % Häkki 5 755 g 505 g 250 g / 33 % Häkki 6 1542 g 917 g 625 g / 40 % Häkki 7 1155 g 766 g 389 g / 33 % Häkki 8 1244 g 747 g 497 g / 40 %

13 3 KOEKUIVAUKSEN ENERGIAKULUTUS Ensimmäisen koekuivauksen energiankulutus: Sähkö Alipainekuivuri ja alipainekuivurihalli (valot) Lämpökeskus Kuivauksessa kulunut sähkö yhteensä 2370 kwh 88 kwh 2458 kwh Hake Hakkeen kokonaiskulutus 11 irtom 3 Hakkeen kulutus muuhun käyttöön 0,5 irtom 3 Kuivauksessa kulunut hake yhteensä 10,5 irtom 3

4 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 14 Ensimmäinen koekuivaus onnistui suunnitellusti. Kuivaus eteni pääsääntöisesti annettujen ohjeiden mukaan. Lämmönmuutokset prosessissa eivät haitanneet kuivausta. Päinvastoin huomattiin, ettei korkeakaan lämpötila haittaa klapien kuivauksessa. Painetta voisi ehkä laskea seuraavassa koekuivauksessa. Kuivauksen aikana kuivaushäkkien korkeudet laskeutuivat 10-20 senttiä. Sen seurauksena ilmavirta pääsi kulkemaan vapaasti häkkien päältä, jolloin halkokuorman läpi virtaavan ilman määrä väheni. Samalla häkkien väleissä olleet halot liikkuivat, jolloin ilma pääsi virtaamaan joistakin väleistä. Kosteusmittauksissa todettiin halkojen olevan kuivimmat kuorman päältä ja häkkien välien kohdilta. Siis sieltä, mistä ilma on parhaiten päässyt kulkemaan. Seuraavissa koekuivauksissa tulee kiinnittää erityistä huomiota klapien asetteluun kuivaushäkkeihin. Nyt tapahtunut klapimassan epätasainen laskeutuminen aiheutti hallitsematonta ilmavirtausta lähinnä kolmannen häkin kodalla, jossa laskeuma oli suurinta. Samoin häkkien välien ja trukkilavojen tiivistykseen tulee kiinnittää huomiota. Hallitsematon ilmavirta lisää kuivausaikaa ja kustannuksia, eivätkä klapit kuivu tasaisesti. Ensimmäisen koekuivauksen tulosten perusteella voidaan todeta, että Mustikkakankaan teollisuusalueella sijaitseva alipainekuivuri soveltuu klapien kuivaukseen hyvin. Tavoitteena seuraavissa koekuivauksissa on hyödyntää ensimmäisen koekuivauksen tuloksia siten, että kuivauskustannukset alenevat ja kuivausaika lyhenee.