Tutkintaselostus C 18/1996 L. Lentokoneelle OH-LGC lennoilla 3.10.1996 ja 4.10.1996 sattuneet polttoainevuodot. Mc Donnel-Douglas MD-11



Samankaltaiset tiedostot
B757 polttoainevuoto lennolla

Matkustajalentokoneen polttoainevuoto lennolla

Boeing 757-lentokoneen tekninen vika lennolla

Ultrakevyen lentokoneen pakkolasku Pudasjärven lentopaikalla

Akkujen ylikuumeneminen lennolla

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO FLIGHT SAFETY AUTHORITY LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS AIRWORTHINESS DIRECTIVE

Nokka-akselin hammashihnan vaihto Volvon B4204T moottorin

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

TUTKINTASELOSTUS LENTOKONEELLE OH-TZA HANGON LENTOPAIKALLA SATTUNEESTA VAARATILANTEESTA. No: C 10/1996 L

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Utin lentopaikan läheisyydessä

Huoltotiedote. Moottorien kuljetusvauriot ja puuttuvat osat. Koskee malleja. Kaatumisosoitin

Koskee: Kaikkia Cessna 190- ja 195-lentokoneita lentotuntimäärästä riippumatta.

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

HUOLTO-OHJELMA HO-969-0

Vaaratilanne Helsinki-Vantaan lentoasemalla

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Vetokoneiston päivityssarja GreensPro viheriöjyrä, mallit 44905, tai 44907

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

JUSTFOG 1453 KÄYTTÖOHJE

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

KÄYTTÖOHJE PEM874FIN SUOMI. PYLVÄSKENGÄT ST155.8, ST ja ST155.14

Robinson R-44 -helikopterin pakkolasku Valkealassa

Miten huolletaan 11/30/09. Aki Suokas

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi haponkestävää terästä 411 (410) sarjat PN , sarjat höyrylle (fire safe rakenne)

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Jyväskylän lentoaseman läheisyydessä

PVM Pikaliitin tyyppi Cejn 320. VUODON KOKO VUODON SELITE VAIHDETTAVAT OSAT 0,1mm 0,3mm 0,5 mm

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

Kuva 1 esittää tämän moottorin rakennepiirroksen ja ajoitusmerkkien sijainnit. NOKKA-AKSELI AUTOM. KIRISTIN. Kuva 1.

Lentokoneen OH-PZL:n matkatavaratilan luukun avautuminen lennolla Porvoon mlk:ssa

Jakohihnan tai -sarjan asennus VAG 1.4/1.6 16V

Ultrakevytlentokoneen pakkolasku Ruukissa

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS

Part M vaiheet kuinka tähän on tultu. Part-M ja katsastusjärjestelyt Jyrki Laitila

Tarkista puunrunko lian, kivien ja vanhojen ruuvien varalta estääksesi sahan ketjua rikkoutumasta.

Tutkintaselostus. Riippuliito-onnettomuus Jämin lentopaikalla C22/1997 L. Firebird Uno Piccolo

BEVERA OY PL ESPOO Puh. (09) Fax (09) Huolto-ohjeet. Hydromatic repivät jätevesipumput

Airbus A319 lentokoneen OH-LVA päälaskutelineen rengasvaurio Vaasa- Helsinki lennolla

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

LENTOKONEEN OH-LMC, DC-9-87 MOOTTORIN RIKKOUTUMINEN JA LENTOONLÄHDÖN KESKEYTYS HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA

SERVICE LOG BOOK. Asiakkaan huoltokirja

LÄPPÄVENTTIILI haponkestävä teräs WAFER tyyppi 411- (41000) sarjat

MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS

MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS

DRV LINJASÄÄTÖ- VENTTIILIT

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

E-HYVÄKSYNNÄT ALLEAJOSUOJAUS JA SIVUSUOJAUS TYÖKALULAATIKOT JA VARARENGASLAATIKOT OSANA SIVUSUOJAUSTA

Etunapa/vapaanapa (vakiotyyppinen)

Harrasteilmailun turvallisuuden analysointi, lentokaudet Jorma Laine

Täyttää painelaitedirektiivin 97/23/EC vaatimukset. Kaasu, ryhmä 1.

XPi-pumput 10k Helsinki 0914

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen

JÄÄHDYTTIMEN SUOJUKSEN ASENNUS (Tarvitaan vain täysmittaisen kuormalavan yhteydessä)

Käyttöohje Kytkin - Henkilöautot Sivuttaisheiton tarkastuslaite Keskitystuurna

STIGA ST

LÄPPÄVENTTIILI hiiliterästä WAFER tyyppi 311- ( ) sarjat

Lentokoneen vaurioituminen lentoonlähdössä Räyskälän lentopaikalla

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление

AquaFast. 355mm to 450mm. Large Diameter. Couplings & Flange Adaptors Jatko- ja laippaliittimet PIONEERS IN PIPE SOLUTIONS ASENNUSOHJEET

max +260 C / min -40 C EN Type B, PN 25 PN 16 ja PN 10, ANSI CLASS 150, GOST Täyttää painelaitedirektiivin 97/23/EC vaatimukset.

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Oulun lentoaseman lähestymisalueella

Mitä keväällä kuuluu tehdä? Odotetaanko vain, että veneily alkaa? Vai pitikö jostain ottaa vastuuta ihan itse?

DN15 - DN100 LE31 ja LE33 Säätöventtiilit Asennus- ja huolto-ohje

MINI60 TEKNISET SÄÄNNÖT 2019

Pieni (590) Iso (850)

ORIGINAL LINK SEAL OY KORATE AB. Kulotie 2, D Vantaa

E-kelojen johdinsarja Greensmaster 3320/3420 TriFlex -ajoyksikkö. Koneen valmistelu VAARA. Asennusohjeet

Hierova poreallas Bamberg

JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN

JIP -palloventtiilit (PN 16, 25, 40)

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

Harrasterakenteisen helikopterin lentovaurio Kirkkonummella

E-kelojen johdinsarja 2011 Greensmaster 3320/3420 TriFlex -ajoyksikkö. Koneen valmistelu VAARA. Asennusohjeet

Pikaopas , Versio BB Helmikuu Rosemount mittalaippa Rosemount mittalaippayhde

liittimet, kiristysliitos


KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan.

Ohjeita LVI tarkastajille

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE

Kaksimoottorisen liikennesuihkukoneen moottorivaurio Suomenlahden yläpuolella

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

Flamco. Flamcovent. Assenus- ja käyttöohje. Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet /A/2002, Flamco

Lehden nro 83 mukana sait

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä.

AQVA LINJASUODATINPAKETTI (M, L, XL) Asennus- ja käyttöohje

AQVA LINJASUODATINPAKETTI (M, L, XL) Asennus- ja käyttöohje

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi hiiliterästä 311 ( ) sarjat PN40

Lisätietoja SKF:n tuotevalikoimasta saat Pole Position -ohjelmasta. Pyydä lisätietoja ja kysy jäsenyydestä SKF-edustajaltasi.

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Kuopion lentoaseman lähestymisalueella

Turvaohjeet. Yleistä. Valkoinen tai punainen yleiskäyttöinen häikäisysuoja Groundsmaster - ja Reelmaster -ajoyksiköt.

TT-THERMO moottorilämmitin. Asennus- ja käyttöohje v 2,0. Sisällysluettelo

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM

Kokoaminen. Pura kone pakkauksesta. Renkaat Asenna takapyörät napoihin asennettujen pyörämuttereiden avulla.

Transkriptio:

Tutkintaselostus C 18/1996 L Lentokoneelle OH-LGC lennoilla 3.10.1996 ja 4.10.1996 sattuneet polttoainevuodot OH-LGC Mc Donnel-Douglas MD-11

2 1 PERUSTIEDOT Ilma-alus McDonnell Douglas MD-11, OH-LGC Tapahtumapaikka Matkalla Helsingistä Pekingiin 3.10.1996 ja ja -aika: lentoonlähdössä Pekingistä 4.10.1996 Lentojen tyyppi: Reittilento Henkilömäärä: AY051 Pekingiin, miehistö 15, matkustajia 295 AY052 Pekingistä, miehistö 14, matkustajia 266 2 TAPAHTUMAT Noin kaksi tuntia Helsingistä lähdön jälkeen tuli kakkostason varoitus "Fuel QTY/USED CHK" osoittaen polttoainevuotoa tai normaalia suurempaa kulutusta. Kulutusero oli kuitenkin niin pieni, että se ei aiheuttanut lennon keskeytystä. Kaikki moottorinarvot olivat normaalit. Ei ollut pääteltävissä mistä ylimääräinen polttoaineen kulutus johtui. Kone laskeutui normaalisti Pekingiin. Ylimääräinen polttoaineen kulutus oli 4870 kg ja polttoainetta jäi jäljelle 18400 kg. Polttoaine oli vuotanut ykkösmoottorin polttoainepumpun ja suodatinkotelon välisestä liitoksesta. Laippaan kiinnitetty kumitiiviste oli vaurioitunut. Laippa tiivisteineen vaihdettiin ja moottori koekäytettiin tyhjäkäynnillä. Vuotoa ei esiintynyt. Matkustajat otettiin koneeseen ja lento aloitettiin kohti Helsinkiä. Lentoonlähdössä ykkösmoottorin N1 kierrosluku oli 6% alle normaalin. Engine Fail varoitus tulee N1 kierrosluvun ollessa alle 11% normaalin. Polttoaineen virtaus oli 200 kg alle normaalin. Nousua jatkettaessa tuli jälleen kakkostason varoitus "Fuel QTY/USED CHK". Polttoainetta kului nousun aikana 2000 kg yli normaalin kulutuksen. Ohjaajat dumppasivat polttoainetta, sammuttivat ykkösmoottorin ja palasivat Pekingiin. Lento kesti 1 h 9 min. Suuren polttoaineen kulutuksen aiheutti saman laipan tiivisteiden vaurioituminen. Pumpussa olevat irtokierteet olivat nousseet pois paikoiltaan pumpun rungon pinnan yläpuolelle muutama kymmenesosa milliä, mistä johtuen liitosta ei saatu pitäväksi. Irtokierteiden jättämät jäljet olivat sekä Pekingiin mennessä moottorissa olleessa tiivistelaipassa että Pekingissä vaihdetussa laipassa. Helsingistä lähetettiin tarkastaja uuden polttoainepumpun kanssa. Pumppu vaihdettiin ja moottori koekäytettiin suurella teholla. Kone pääsi lähtemään paluulennolle.

3 Polttoainepumpun runko. Nuolet osoittavat paikoiltaan nousseita irtokierteitä. Tiivistelaipat vaurioituneine tiivisteineen, Helsingistä Pekingiin lennolla ollut laippa nro 1, Pekingissä vaihdettu laippa nro 2. Kummassakin laipassa nähtävissä irtokierteiden painamat jäljet nuolella merkittyjen reikien reunoilla.

4 3 ANALYYSI Polttoainepumppu oli Sundstrand Aerospacen valmistama, osanumero 5006834 ja sarjanumero 1023. Pumpun kokonaiskäyntiaika oli 16474 h ja irtokierteiden vaihdon jälkeen 6562 h. Pumpulle ei oltu sen laitevalvonnan mukaan tehty korjauksia, eikä usean viimeisen kuukauden huoltohistoriikissä ollut merkintöjä, että vuotanutta liitosta olisi jostain syystä avattu. Polttoainepumppu lähetettiin valmistajatehtaalle, jonka tekemissä yksityiskohtaisissa tutkimuksissa todettiin, että pumpun laipan rei-issä, joihin irtokierteet asennetaan, oli ylimääräiset kierteet eri kierrejaolla. Alkuperäisissä, oikeissa kierteissä oli 14 kierrettä tuumalla ja kierteet olivat anodisoituneet tummiksi.ylimääräiset kierteet (16kierrettä tuumalla) olivat kirkkaan alumiinin väriset. Irtokierteen ja laipan välisen liitoksen lujuus oli kaksien kierteiden vuoksi heikentynyt ja irtokierteet olivat nousseet pois paikoiltaan niiden kuormittuessa. Pumpun runkomateriaali todettiin tutkimuksissa oikeaksi. Moottorivalmistaja General Electric oli julkaissut CF6-80C2 Service Bulletin 73-175 Revision 1, March 3, 1993 (S/B 73-175 julkaistu 15.7.1992),jolla määrättiin vaihdettaviksi polttoainepumpun ongelmia aiheuttaneet irtokierteet.kierteissä oli esiintynyt aineen siirtymää (galling) ja korroosiota.tämä aiheutti ylimääräistä kitkaa kiinnityspulttiin, jolloin pultteja ohjeen mukaiseen momenttiin kiristettäessä saattoi liitos jäädä löysälle ja aiheuttaa polttoainevuodon. Finnair oli tehnyt ko. bulletiinin pohjalta Engineering Orderin jossa selitettiin muutostyön tausta, annettiin tarvittavat tiedot ja työohjeet. Teknillinen toimisto seurasi ensimmäistä muutostyötä ja totesi työohjeen toimivuuden. Aiemmin oli todettu,että ohjeessa on annettu väärät porien mitat.oikeat mitat korjattiin käsin työohjeeseen. Ohjeen mukaan tuli käyttää Helical-kierretappia tarvittaessa kierteen puhdistamiseen, mutta ohjeen antama tappi ei ollut oikea. Alkuperäisestä SB:sta kopioidut ohjeet olivat myös tältä osin virheelliset. Muutostyötä varten oli tehty laatikko, johon pumppu sijoitettiin vanhoja irtokierteitä porattaessa. Työssä tarvittavat työkalut säilytettiin tässä laatikossa. Ei oltu varmoja missä vaiheessa laatikko oli otettu käyttöön, mutta sitä ei kuitenkaan ollut muutostyötä ensimmäistä kertaa tehtäessä. Kyseinen muutostyö oli kirjattu valmiiksi tehdyksi ensimmäisen kerran Finnairissa 5.4.1993, toisen kerran 22.1.1994 ja kolmannen kerran 21.2.1994. Kolmas muutostyö oli tehty kyseessä olevalle pumpulle. Seuraavat kaksi muutosta oli tehty 4.4.1994 ja 31.5.1994. Muutostyöt 3, 4 ja 5 tehnyt asentaja kielsi käyttäneensä kierretappia irtokierteitä vaihtaessaan. Hänen mukaan kierteitä ei tarvinnut puhdistaa kierretapilla. Irtokierteet olivat löysiä, joten ne oli helppo kiertää paikoilleen. Kyseinen asentaja oli ollut Finnairin palveluksessa vuodesta 1973. Hän oli tenyt irtokierreasennuksia lähes koko Finnairissa olon ajan.

5 Kaksi muuta kyseisiä muutoksia tehnyttä asentajaa kertoivat myös, että irtokirteet olivat löysiä kiertää paikoilleen, joten kierretappia ei tarvinnut käyttää. Väärän kierretapin käyttö olisi vaatinut jonkin verran voimaa koska tappi olisi leikannut osittain uudet kierteet. Tällöin olisi pitänyt havaita väärä työkalu. Finnair julkaisi tarkastusmääräyksen jolla määrättiin tarkastettaviksi kaikki pumput joihin oli tehty kyseinen muutostyö Finnairissa. Tarkastuksessa kinnityspultit kiristettiin ylimomenttiin. Jos kierteet eivät liikkuneet pumppu hyväksyttiin käyttöön. Pumput saatiin tarkastetuksi 4.6.1997 mennessä. Kaikki pumput läpäisivät tarkastuksen. Finnairissa tehtiin kokeita tekemällä kierteet ensin oikealla kierretapilla (14 kierrettä tuumalla) ja sitten väärällä Helical-kierretapilla (16 kierrettä tuumalla). Jälkimmäisessä tapauksessa pulttia kiristettäessä irtokierre nousi paikoiltaan alle pulttien normaalin kiristysmomentin 150-160 tuumanaulaa. Pumpun valmistajatehdas on koekuormittanut oikein asennettuja kierteitä, jolloin mm. kahdessa tapauksessa on tarvittu 516 ja 540 tuumanaulan momenttiin kiristäminen ennenkuin irtokierteet ovat nousseet paikoiltaan. GE Aircraft Engine on julkaissut CF6-80C2 Service Bulletin 73-175 Revision 1, 3.3.1993. Siinä esiintyi useita virheitä. GE:n Suomessa oleva edustaja on ilmoittanut näistä virheistä GE:lle. joka on luvannut julkaista korjatun S/B:n syksyn 1997 kuluesa. S/B:ssä olleiden virheiden ei ole todettu vaikuttaneen kyseiseen työvirheeseen. Moottoria koekäytettiin tiivisteen vaihdon jälkeen Pekingissä tyhjäkäynnillä seisontapaikalla. Tällöin ei esiintynyt polttoainevuotoa ja koneen katsottiin olevan lentokelpoinen. Korjattu liitos alkoi vuotaa moottorin käydessä suurella teholla lentoonlähdössä. Koekäytöstä ei ole täsmällisiä ohjeitä millä teholla moottoria tulisi koekäyttää tälläisen korjauksen jälkeen. Yleensä on tyhjäkäynnillä tehdyn koekäytön katsottu riittävän koska siinä paljastuu mahdollinen löysän liitoksen aiheuttama nestevuoto. Pekingissä tiivisteen vaihtaneet mekaanikot eivät huomanneet koholle nousseita kierteitä, jotka estivät pitävän liitoksen aikaansaamisen.

6 4 TOTEAMUKSET 1. Tutkimuksessa ei voitu todeta työvirhettä tapahtuneen Finnairin korjaamolla Kierteiden muutostyötä tehtäessä. 2. Polttoainepumpulle ei ole tehty muita korjauksia tai muutoksia kuin kyseinen kierteiden muutostyö Finnairissa. 3. Kuumaan moottoritilaan on vuotavasta liitoksesta suihkunnut polttoainetta suurella paineella. Tämä on aiheuttanut tulipalovaaran. Helsingissä 15.10.1997 Johtava tutkija Seppo Hämäläinen Lähdeaineisto taltioituna Onnettomuustutkintakeskukseen: 1. Ohjaajien raportit 2. Kopio matka- ja teknillisenpäiväkirjanko lentoja koskevasta sivusta 3. Ko lentoja koskevat operatiiviiset lentosuunnitelmat 4. Pumpun valmistajan Sundstrandin tutkimusselostus 5. GE Aircraft Engines Service Bulletin 73-175 Revision 1 6. Polttoainepumpun irtokierteiden vaihtoa koskeva Finnairin työohje 7. Polttoainepumpun PN 5006834, SN 1023 laitevalvontahistoria 8. Muistio Finnairin laitekorjaamolla tehdyistä muutostyön tutkimuksista